轉(zhuǎn)爐鋼水一次冶煉率低,采用補(bǔ)吹時(shí),加快了爐襯的侵蝕,增加了輔料和脫氧合金的消耗。影響鋼水質(zhì)量,導(dǎo)致連鑄機(jī)拉速不穩(wěn)定。
項(xiàng)目組成員制定了項(xiàng)目計(jì)劃,設(shè)定了改進(jìn)目標(biāo):轉(zhuǎn)爐目標(biāo)一次冶煉率由93.82%提高到95.8%,鋼水一爐冶煉成本降低7403.13元/爐。
M
分析了輸入鐵水和廢鋼的硫化情況,測(cè)量了當(dāng)前的一次冶煉速度水平。改善前水平為93.82%,σ水平為3.039σ。
用柏拉圖對(duì)缺陷進(jìn)行分類,我們主要關(guān)注T、P、C、S四種缺陷,占缺陷總數(shù)的91.7%。
根據(jù)缺陷鋼種、爐號(hào)、班組,主要缺陷鋼種為Stw22。
使用卡方檢驗(yàn),團(tuán)隊(duì)和小組之間存在顯著差異。轉(zhuǎn)爐之間的補(bǔ)吹存在差異。
A
對(duì)于補(bǔ)吹的四種缺陷,采用魚(yú)骨圖分析,因果矩陣初步篩選。
含碳量高的原因:底吹效果差,氧槍年齡和高碳拉槍位置的影響。使用相關(guān)檢驗(yàn)、回歸分析、假設(shè)檢驗(yàn)和DOE驗(yàn)證。
高磷缺陷:底吹效果差,溫度和操作水平高。采用相關(guān)檢驗(yàn)、回歸分析、卡方檢驗(yàn)和理論分析進(jìn)行驗(yàn)證。
缺陷:鐵水中的爐渣和廢鋼中的硫還原。使用正態(tài)性檢驗(yàn)、方差齊性檢驗(yàn)和非參數(shù)檢驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。
溫度低的原因:底吹效果差,氧槍年齡的影響,高碳拉絲槍位。利用相關(guān)檢驗(yàn)、正態(tài)性檢驗(yàn)和非參數(shù)檢驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。
影響轉(zhuǎn)爐一次精煉率主要原因
底吹效果不好
高溫
碳槍位置高。
氧槍舊了。
操作水平
帶渣鐵水
廢鋼的類型
我
根據(jù)主要原因,從管理原因出發(fā),制定、確定和選擇改進(jìn)措施。
出于技術(shù)原因,使用DOE尋找最佳解決方案。
制定實(shí)施計(jì)劃,實(shí)施改進(jìn)措施,
采用箱線圖、假設(shè)檢驗(yàn)和改進(jìn)措施驗(yàn)證后,轉(zhuǎn)爐一次精煉率提高,平均硫回收率降低。
C
修改控制計(jì)劃;相關(guān)文件和規(guī)定。
更新考核辦法,申請(qǐng)創(chuàng)新成果專利,轉(zhuǎn)化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
一般缺陷由P控制圖控制。
改造后,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益為497.96萬(wàn)元/年。